柴油流量計廠(chǎng)家的工作原理與實(shí)驗效果分析
點(diǎn)擊次數:1604 發(fā)布時(shí)間:2021-01-19 15:37:09
摘要:大慶外圍油田產(chǎn)油井脫氣嚴重,井筒內流體運移時(shí)滑脫現象明顯,嚴重制約了產(chǎn)液剖面測井精度。針對上述問(wèn)題,選用了柴油流量計廠(chǎng)家,分析了柴油流量計廠(chǎng)家工作原理,在葡萄花油田進(jìn)行了對比測試研究。測試結果表明,柴油流量計廠(chǎng)家排氣效果顯著(zhù),消除了井筒內脫氣、地層產(chǎn)氣造成的渦輪轉速失真現象,測試地層產(chǎn)液結果精確度較高,對地質(zhì)部門(mén)調整注采剖面具有較大的指導意義。
針對外圍油田低產(chǎn)、低滲并伴有脫氣的情況,傳統方式的阻抗式環(huán)空找水儀測試過(guò)程中受到的干擾情況較多,對油田的后續開(kāi)發(fā)失去指導意義。溢氣型阻抗式環(huán)空找水儀器通過(guò)對傳統式阻抗儀器的改造,增加了排氣閥,對測試集流過(guò)程中所采集的氣通過(guò)氣閥排出,降低產(chǎn)氣對測試數據采集的影響。本文結合大慶油田*七廠(chǎng)聚驅區塊實(shí)驗為例,分析了該儀器在葡萄花油田中的應用效果。
1柴油流量計廠(chǎng)家工作原理
柴油流量計廠(chǎng)家是基于傳統阻抗式環(huán)空找水儀改進(jìn)的,改進(jìn)了集流傘中心管及進(jìn)液口的結構,增加了氣液分離短節。針對聚集于集流傘上端的氣體設計了排氣通道,將氣體直接排出(排氣通道位于集流傘內部進(jìn)液口上端),不流經(jīng)測量通道,從而將油氣水三相流測量簡(jiǎn)化為兩相流測量。
該儀器結構(圖1)包括集流傘、排氣短節、渦輪、含水率短節及電路短節。排氣短節位于集流傘的頂部,由外殼與內部8根排氣通道組成。渦輪葉片與外殼之間留有一定的空隙,即使較大砂?;螂s物也可順利通過(guò)。葉片下方設計有螺旋形增力葉片,提高了渦輪的靈敏度,渦輪K值提高到2.0左右,降低了渦輪的啟動(dòng)排量,啟動(dòng)排量*低可將至0.7m3/d。
表1葡x(chóng)xx-SPxx井各測點(diǎn)對比數據
2實(shí)驗效果分析
由于該儀器能夠通過(guò)排氣通道排出集流傘內所聚集的氣體,從而減少脫氣現象對流量測試結果的影響。為驗證該儀器的測試效果,在大慶油田*七采油廠(chǎng)聚驅實(shí)驗區的部分產(chǎn)油井進(jìn)行了對比測試研究。
圖2為傳統柴油流量計廠(chǎng)家所錄取測井曲線(xiàn)(所測得產(chǎn)量為46.8m3/d),圖3為柴油流量計廠(chǎng)家所錄取的測井曲線(xiàn)(所測得產(chǎn)量為42.32m3/d),該井當天產(chǎn)液量為41m3/d(排氣型阻抗更貼近井口量油)。
通過(guò)以上數據對比(表1),1號層存在問(wèn)題,后經(jīng)過(guò)分析歸結于產(chǎn)氣影響。而排氣型阻抗通過(guò)氣閥排出氣體,有效的降低了脫氣對測試數據的影響。
圖4、圖5中所示曲線(xiàn)為測量過(guò)程中所截取的集流傘中所聚集的氣相,通過(guò)排氣通道排出時(shí)與排出后的測量曲線(xiàn)。測試過(guò)程中錄取到的儀器排氣的過(guò)程,當集流傘完全支開(kāi)后仍需要開(kāi)啟流量測試進(jìn)行實(shí)時(shí)檢測,否則可能會(huì )錄取資料失真。
3結論
(1)該儀器通過(guò)增加排氣閥排氣,有效的降低了脫氣現象對測試數據的影響。
(2)該儀器的量程及靈敏度滿(mǎn)足外圍油田的測試需求。
(3)當產(chǎn)氣量超過(guò)排氣范圍時(shí),測試數據仍會(huì )失真。
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柴油流量計廠(chǎng)家的工作原理與實(shí)驗效果分析
針對外圍油田低產(chǎn)、低滲并伴有脫氣的情況,傳統方式的阻抗式環(huán)空找水儀測試過(guò)程中受到的干擾情況較多,對油田的后續開(kāi)發(fā)失去指導意義。溢氣型阻抗式環(huán)空找水儀器通過(guò)對傳統式阻抗儀器的改造,增加了排氣閥,對測試集流過(guò)程中所采集的氣通過(guò)氣閥排出,降低產(chǎn)氣對測試數據采集的影響。本文結合大慶油田*七廠(chǎng)聚驅區塊實(shí)驗為例,分析了該儀器在葡萄花油田中的應用效果。
1柴油流量計廠(chǎng)家工作原理
柴油流量計廠(chǎng)家是基于傳統阻抗式環(huán)空找水儀改進(jìn)的,改進(jìn)了集流傘中心管及進(jìn)液口的結構,增加了氣液分離短節。針對聚集于集流傘上端的氣體設計了排氣通道,將氣體直接排出(排氣通道位于集流傘內部進(jìn)液口上端),不流經(jīng)測量通道,從而將油氣水三相流測量簡(jiǎn)化為兩相流測量。
該儀器結構(圖1)包括集流傘、排氣短節、渦輪、含水率短節及電路短節。排氣短節位于集流傘的頂部,由外殼與內部8根排氣通道組成。渦輪葉片與外殼之間留有一定的空隙,即使較大砂?;螂s物也可順利通過(guò)。葉片下方設計有螺旋形增力葉片,提高了渦輪的靈敏度,渦輪K值提高到2.0左右,降低了渦輪的啟動(dòng)排量,啟動(dòng)排量*低可將至0.7m3/d。
表1葡x(chóng)xx-SPxx井各測點(diǎn)對比數據
序號 |
測點(diǎn)深度(m) | 傳統式阻抗 | 排氣型阻抗 | ||
分層產(chǎn)量(m3/d) | 分層產(chǎn)水(m3/d) | 分層產(chǎn)量(m3/d) | 分層產(chǎn)水(m3/d) | ||
1071.9 | 18.2 | 10.9 | 14.87 | 10.33 | |
1088.3 | 9.6 | 8.4 | 9.07 | 8.19 | |
1110.1 | 1.1 | 0.7 | 0.97 | 0.02 | |
1123.3 | 17.9 | 17.2 | 17.41 | 16.71 | |
1130 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
由于該儀器能夠通過(guò)排氣通道排出集流傘內所聚集的氣體,從而減少脫氣現象對流量測試結果的影響。為驗證該儀器的測試效果,在大慶油田*七采油廠(chǎng)聚驅實(shí)驗區的部分產(chǎn)油井進(jìn)行了對比測試研究。
圖2為傳統柴油流量計廠(chǎng)家所錄取測井曲線(xiàn)(所測得產(chǎn)量為46.8m3/d),圖3為柴油流量計廠(chǎng)家所錄取的測井曲線(xiàn)(所測得產(chǎn)量為42.32m3/d),該井當天產(chǎn)液量為41m3/d(排氣型阻抗更貼近井口量油)。
通過(guò)以上數據對比(表1),1號層存在問(wèn)題,后經(jīng)過(guò)分析歸結于產(chǎn)氣影響。而排氣型阻抗通過(guò)氣閥排出氣體,有效的降低了脫氣對測試數據的影響。
圖4、圖5中所示曲線(xiàn)為測量過(guò)程中所截取的集流傘中所聚集的氣相,通過(guò)排氣通道排出時(shí)與排出后的測量曲線(xiàn)。測試過(guò)程中錄取到的儀器排氣的過(guò)程,當集流傘完全支開(kāi)后仍需要開(kāi)啟流量測試進(jìn)行實(shí)時(shí)檢測,否則可能會(huì )錄取資料失真。
3結論
(1)該儀器通過(guò)增加排氣閥排氣,有效的降低了脫氣現象對測試數據的影響。
(2)該儀器的量程及靈敏度滿(mǎn)足外圍油田的測試需求。
(3)當產(chǎn)氣量超過(guò)排氣范圍時(shí),測試數據仍會(huì )失真。
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